RE/F-TECH の足あと by u-tak

RE/F-TECH の足あと by u-tak

RE/F-TECHとは、ビンテージ、アンティークをこよなく愛するミュージシャンu-takが、
旧き良きギター、アンプを中心に、修理、カスタムする小さな工房である。。。
子供たち(子役)の成長記も、ぼちぼちとお届けします。

U-TAK Official Web Site 出来ました!
「ブックマーク」の「U-TAK Official Site」からリンクしています!

まだ、OVATIONのプリアンプ、OPTIMAのギターチューナー部分をどうするかで四苦八苦している、、u-takです。

 

ICが故障しているので修理は無理とあきらめ、他のチューナーを組み込もうとしてますが・・・

合うものが無く、大胆な搭載を考えています。

 

上手く行けばLogを残しますので、お楽しみに~

(上手く行くかどうか、分かりませんが。。)

 

 

さて、11/22はu-takの誕生日、11/23は末っ子次男の調さんの誕生日でした。

合同誕生会で、家族で焼肉に行きました!

沢山しゃべって、ワイワイと盛り上がって、良い誕生日でした~♪

(写真ナシ・・・)

 

u-takの年齢は良いとして・・・

調さんは18歳になりました!

 

 

目下、大学入試の真っ最中。

先日一つ試験が終わりましたが、一般入試に向けて未だ未だ頑張りどころです。

 

と言いながら・・・

4月からの舞台が決まりました!

 

竹内涼真さん主演の「奇跡を呼ぶ男」 です♪

 

車椅子の少年ジェイク役で、2021年の「オリバー!」でオリバー・ツイスト役を演じた小林佑玖さんとWキャストです~!

その他にも有名な俳優さんがズラリ♪

 

調さんは「オリバー!」でもドジャー役で佑玖さんと共演しています。

再共演、楽しみです。

 

東京公演:2026年4月4日(土)~24日(金)

 東京建物 Brillia HALL

 

大阪公演:2026年5月1日(金)~3日(日)

 フェニーチェ堺 大ホール
 

福岡公演:2026年5月8日(金)~10日(日)

 久留米シティプラザ ザ・グランドホール

 

愛知公演:2026年5月15日(金)~17日(日)

 名古屋文理大学文化フォーラム

 

東京公演チケットはホリプロステージにて12月1日(月)12:00から最速抽選先行受付開始です。

 

是非ご覧ください~!

 

さて、工作に戻りますかね。

 

 

 

 

 

では、また。

u-tak

ミニエンドピンジャックの一般販売を検討していると、前回お知らせしましたが、改めて事業性の検討を行っています。

 

どの業界も同じなのですが、部品の仕入れ価格が高騰しています。

また、お世話になってきた色々な加工の職人さんたちも、歳を取ってきて対応が難しくなってきたり。

 

今なりに、原価計算をしてみた結果、売価を上げないとダメかも・・・となっています。

その辺りを含めて採算が取れるようにするには、どのくらいの個数の出荷をしなければならないかを算出し、その個数を出荷するにはどの様な方法で販売するべきかを考えています。

 

ザックリ結果だけ言うと、国内だけでも採算が取れる可能性はありますが、リスクを出来るだけ軽減するために、海外まで展開することも考えて、販売ルートを構築しておこうと思っています。

 

ま、ボチボチと進めていきます。

 

 

 

さて、本題。

Fender Japanの小型ギターアンプ、Frontman 15Rの修理をさせていただきましたのでログに残します。

Fender Frontman 15R アンプ修理

受け取り時から、分解状態。。

修理をGive Upして依頼が来ました。

Fender Frontman 15R アンプ内部基板とトランス

ヒューズが、ショートされています!

いやな予感。。

ショートされたヒューズと新品ヒューズ

ヒューズを交換しても、電源が入りません。

つまり、電源が故障。

 

基板を取り外して・・・

Fender Frontman 15R アンプ基板

トランスをチェック。

1次側は導通がありOK。

(白と黄色の片側が100V入力、もう片側が120V入力)

Fender Frontman 15R アンプ修理 トランスチェック

2次側の15V(オレンジ線)は導通が無く断線している模様。。

トランスとテスターの接続

恐らくアンプ側の回路に大きな電流が流れたためにオーバーロードして焼き切れたのだと思われます。

 

つまり・・・ パワートランジスタが不調ではないかと推測されます。

 

パワートランジスタが不調になって、ヒューズが切れたのですが、ヒューズをショートして無理やり電源をつないだために、トランスに過電流が流れて切れたのではないかと思われます。

 

トランスを分解して、断線部が修理できるか確認してみましたが、難しそうですので、トランスを調達して交換することにします。

ギターアンプのトランスと部品

が、15Vで500mA以上流せる同型のトランスが意外と無い。。

と言うことで、高効率なトロイダル型を調達。トランス交換 Fender Frontman 15R 修理

固定方法は・・・

まあ、何とかすることにしましょう。

 

取り敢えず配線して、ヒューズも入替え。

Fender Frontman 15R アンプ内部基板とトランス

トランスは、無理やり穴に合わせて何とか固定。

Fender Frontman 15R アンプのトランスと配線

状況を確認するため、恐る恐る電源を入れると・・・

出力トランジスタから少し煙が出ため慌てて電源OFF!!!

Fender Frontman 15R パワートランジスタ

やはり、出力トランジスタが不調でした。

 

出力トランジスタはTDA2050。

これは生産が終了しているのか、国内の事業者では流通しておらず、海外から代替品を取り寄せるしかありません。

 

Amazonで見つけて注文し、2週間ほどで到着~!

TDA2050出力トランジスタ部品

TDA2050 パワートランジスタ

これを交換。

トランジスタ交換 Fender Frontman 15R

結果、無事にヒューズは飛ばず、音は取り敢えず出る様になりました。

が、しかし音が小さく歪みっぽい。。

 

シグナルトレーサーを使ってあちらこちらと調べたところ、Ch(チャンネル)切替SWの所で音がおかしくなっていると判明。

Fender Frontman 15R アンプ基板とポテンショメーター

Ch切替SWが接触不良になっていると思われるため、内部を接点復活剤で洗浄すると、音もスッキリ出る様になりました!

 

これで機能は修理完了。

続いて、外装の補修~~

Fender Frontman 15Rアンプ筐体

ケースの外被がどこも剥がれてきていますので、貼り直し。

 

右側の縁を貼り直し。

Fender Frontman 15R アンプ外装補修

Fender Frontman 15R アンプ修理、外装補修

角部までキッチリ貼ります。

Fender Frontman 15R アンプ 外装補修

左側の縁も貼り直し。

Fender Frontman 15Rアンプ外装補修

内部も。

Fender Frontman 15Rアンプ修理

Fender Frontman 15Rアンプの角部

Fender Frontman 15R アンプ修理 外装補修

底面も。

Fender Frontman 15R アンプ修理 外装補修

組み戻して、完成!!!

Fender Frontman 15R アンプ修理

外被部分もキレイに清掃して、まずまず良いと思えるコンディションになりました。

 

何より、電源トランスのパワーに余裕が出来たので、音が良い様に思います。

このアンプの元の音を聴いてことはありませんが、同じFender Japanの小型ギターアンプの音にくらべ、張りとツヤがある様に思います。

 

 

今回も、無事に修理をさせていただくことが出来ました。

このログが、誰かのお役に立てば幸いです。

 

 

 

調さんは、来春以降のオーディションがチラホラ。

来春、無事に大学に入学できているのか?

キャンパスライフと並行して活動が出来ていくのか?

 

心配な様な、楽しみな様な。。

 

ま、本人が一番大変でしょうから、あまり心配はし過ぎずに見守ろうと思います。

頑張れ~

 

 

 

 

 

では、また。

u-tak

ここのところ、ミニエンドピンジャックの問い合わせが続いています。

検討を始めてから、気が付くともう17年!

Lately, I've been receiving a steady stream of inquiries about mini endpin jacks.

It's hard to believe—it's already been 17 years since I started considering its development!

 

高価なギターやビンテージギターをLIVEで使いたいからPUを取付けたい、でもギターの価値を考えるとエンドピンの穴は広げたくないという要望は昔からあり、現在もあります。

Many players want to install pickups so they can use their high-end or vintage guitars for live performances—but they’ve long been concerned about enlarging the endpin hole, which could affect the instrument’s value. That concern has been around for years, and it’s still very much alive today.

Acoustic End-Pin Jack

あ、写真がちょっと古い・・・

Ah, this photo is a bit dated...

4極端子タイプを始めた初期のものです。

This photo shows one of the early units from when I first began producing the 4-conductor terminal type.

 

神戸でCurious Projects U-TAKとして、本業の傍ら音楽制作をしたりエレキギターのカスタムや修理を始めたのが1997年頃。

Around 1997, I began producing music and customizing or repairing electric guitars in Kobe under the name Curious Projects U-TAK, alongside my main job.

 

自宅に工房を作り、本格的に活動を始めたのが2001年。

And in 2001, I built a workshop at home and began working in earnest.

 

国分寺に引っ越して、ショップさんからの相談を受けてミニエンドピンジャックの検討を始めたのが2008年。

In 2008, after moving to Kokubunji, I began exploring mini endpin jacks in response to a request from a local shop.

 

実際にミニエンドピンジャックを商品として作り始めたのが2009年。

I actually began producing the mini endpin jack as a commercial product in 2009.

 

これに併せて、工房の名前をRE/F-TECHとして活動を始めました。

ミニエンドピンジャックはRE/F-TECHの創業アイテムと言えます。

At that time, I launched my workshop under the name RE/F-TECH.

The mini endpin jack can be considered RE/F-TECH’s founding product.

 

そして、今まではショップ様への提供か、検索してお問い合わせいただいた方にだけ提供してきましたが、一般販売の検討を始めています。

Until now, I’ve only provided the mini endpin jack to select shops or to individuals who found me through searches and reached out directly—but I’m now considering offering them for general sale.

 

進捗があれば、お知らせしますね。

I’ll be sure to share any updates as things progress. 

 

 

さて、本題。

OVATIONのプリアンプ、Optimaのチューナーの電源が切れないという故障の修理の続きです。

Now, back to the main topic.

This is a continuation of the repair process for the OVATION preamp, Optima—specifically, the issue where the tuner won’t power off.

 

前回は、Slider Boardに載ったチューナーの電源SWと、1分OFFタイマーを構成するTLC3702と言うICが怪しいと推測し、部品を手配したところまででしたね。

Last time, I suspected that the tuner’s power switch on the Slider Board, along with the TLC3702 IC that forms the one-minute auto-off timer, might be the cause of the issue—and had just ordered replacement parts.

 

基板のICと電子部品

TLC3702を取り寄せるのに時間が掛かるため、その間にプッシュSWを交換しようとしましたが、入手できるものでは端子の接続パターンが合いませんでした。。

Since it was taking time to source the TLC3702, I tried replacing the push switch in the meantime—but the available parts didn’t match the terminal layout.

 

下の写真の右側のSWは、本体サイズと端子ピッチは合うのですが、端子の接続パターンと、プッシュノブの取付けサイズが合いません。。

The switch on the right side of the photo matches the body size and terminal pitch, but the terminal layout and push knob mounting dimensions don’t align properly.

ギター用プッシュスイッチ3種

下の写真の一番上の接続パターンが元々搭載されていたSW。

中段が購入品。

The top switch in the photo shows the original terminal layout used in the unit.
The middle one is the replacement part I purchased.

プッシュスイッチ端子配列図

先ずは、この購入品のSWを使って、SWを交換すると症状が改善するかどうかを確認します。

First, I’ll try replacing the switch with the purchased one to see if it improves the symptoms.

 

その前に、短いフラットケーブルで接続されたControl Boardが邪魔なので、フラットケーブルを外して延長します。

Before that, I’ll disconnect and extend the flat cable, since the Control Board—connected by a short flat cable—is getting in the way.

基板と配線、電子部品

これで作業がしやすくなりました。

That made the work much easier.

 

元々搭載されていたSWと同じ接続パターンとなる様に基板に接続するため、端子を電線で引き出します。

To match the original switch’s terminal layout, I’ll extend the terminals with wires and connect them to the board accordingly.

プッシュスイッチと配線

基板の裏側のパターンに、端子配列を考慮してハンダ付け。

I soldered wires onto the pattern side of the board, taking the terminal layout into account.

OVATIONプリアンプ基板にはんだ付けされた配線

結果、チューニングメーターのSWは入るのですが、SWを押し続けなければOFFしてしまいます。

As a result, the tuner switch does turn on—but unless I keep pressing it, it shuts off immediately.

基板修理用スイッチと配線

そうなると、TLC3702が故障している可能性が高くなります。
ここで、TLC3702が到着しましたので交換します。

That points to a high likelihood that the TLC3702 is faulty.

Now that the TLC3702 has arrived, I’ll proceed with the replacement.

TLC3702IC搭載基板と電子部品

TLC3702を取り外し、何かの要因でまた直ぐ故障しても取り替えられるように、ICソケットにします。

I removed the TLC3702 and installed an IC socket in its place, so I can easily replace the chip again if it fails for any reason.

ICチップ3個と基板

新しいTLC3702を取付け。

I inserted the new TLC3702 into the IC socket.

基板のICチップと電子部品

結果・・・

ちゃんと電源が入り、1分で自動OFFする様になりました!

And the result… the power now turns on properly, and the auto-off function works after one minute!

 

さて、機能は復活できることが分かったのですが、問題はプッシュSWの代替品。。

Now that the functionality is restored, the remaining issue is finding a suitable replacement for the push switch…

 

そこで、悩みに悩んだ末、一回り小さなプッシュSWを使い、端子配線を加工して配置することにします。After much deliberation, I’ve decided to use a slightly smaller push switch and modify the wiring to fit its placement.

 

下の写真の下側が手配した小さなSW、上が元々のSW。

In the photo below, the smaller switch I sourced is shown at the bottom, and the original one is at the top.

プッシュスイッチとアダプター

これなら端子部分で配線を取りまわしても高さが同等に納められ、操作部がプッシュノブの取付け穴にも入りますので、ノブの取付け部の加工もしやすいです。

With this smaller switch, I can route the wiring around the terminals while keeping the overall height consistent.
And the operating rod also fits into the push knob’s mounting hole, which makes it easier to modify the knob mounting.

 

先ずはプッシュノブですが、ノブを取り外すことが出来なくても、取付けや操作上は困らないので、最悪の場合は接着してしまえば良いのですが、元々取り外すことが出来るので、取り外しできる様に考えます。

Let’s start with the push knob. Even if it can’t be removed, it won’t cause any issues with installation or operation.

So in the worst case, I could simply glue it in place—but since it was originally designed to be removable, I’ll look for a way to retain that feature.

 

詰め物をすれば取付けできるのですが、ノブを付けたり外したりすると取れてしまいます。。

At first, I considered using filler material to make the knob fit. 

That does allow for installation, but the filler tends to come off whenever the knob is attached or removed…

 

そこで、何か樹脂や接着剤を使って整形して取付けができる様にならないか検討します。

So I considered whether I could shape something using resin or adhesive to allow for proper mounting.

 

最終的に目を付けたのがコンクリートボンド!

強度も高く、経年の耐久性も高い接着剤で、時間と共に硬化するタイプです。

In the end, I settled on using concrete bond!

It’s a high-strength adhesive with excellent long-term durability, and it hardens gradually over time.

コンクリート用ボンドチューブ

これをプッシュSWの操作部の先端に塗布して成形します。

I applied it to the tip of the operating lod and shaped it to fit.

プッシュSW交換作業中の画像

コンクリートボンドを塗布して30分程度置き、表面が固まって中が柔らかい状態になったら、プッシュノブに押し込んで成形します。

I applied the concrete bond and let it sit for about 30 minutes. 

Once the surface had hardened while the inside remained soft, I pressed the push knob onto it to shape the tip.

スイッチ部品の修理

コンクリートボンドが固まってくる間、何度かノブに押し込んで形を決めます。

While the concrete bond was setting, I pressed the knob into place several times to shape it properly.

ミニエンドピンジャックの4極端子

そのボンドの形状が変わらないところまで固まれば、先端外周にコンクリートボンドをリング状に少し巻いて馴染ませます。

Once the bond had set enough to hold its shape, I wrapped a small ring of concrete bond around the tip’s outer edge to smooth and blend it in.

プッシュSWの交換と成形

追加した先端のリング状のボンドの表面が固まり、中が柔らかい状態になれば、再度プッシュノブに挿し込んで形を決めます。

Once the surface of the ring-shaped bond at the tip had hardened while the inside remained soft, I inserted the push knob again to shape it.

 

ノブを引き抜くとリングの形が崩れますので、それを元々付いていたSWの先端形状を参考にしながら成形して固めると完成!

Since pulling out the knob distorts the ring shape, I reshaped it by referring to the original switch tip and let it harden—done!

 

何とか上手く行きました。

It worked out in the end!

これがクリアできると、次は端子配線。

With that resolved, the next step is wiring the terminals.

 

しかし、配線の取り回しには、高さの余裕はありません。。

そこで、Φ0.5のスズメッキ線で引き回し、それぞれを絶縁する事にします。

However, there’s very little clearance available for routing the wiring…

So I decided to use 0.5 mm tin plated wire for the connections and insulate each one individually.

 

調達した小さいプッシュSWは、またまた接続パターンが違いました。

元々のSWと同じ端子配列とするには、下の写真の下のパターンに引き回す必要があります。

The small push switch I purchased once again had a different connection pattern.

To match the original switch’s terminal layout, I had to reroute the wiring to the lower pattern shown in the photo below.

プッシュスイッチ回路図 ON/OFF

更に、配線の配置が入れ替わって交差するため、その部分を絶縁する必要があります。

In addition, since the wires crossed at certain points, it was necessary to insulate those areas.

 

そのため、クロスしない配線を行った上に絶縁のために耐熱性の接着剤を充填し、乾燥したら次の配線を行う形で構成して行きます。

To address this, I first lay out the wiring to avoid any crossings, then fill the area with heat-resistant adhesive for insulation. Once the adhesive has dried, I proceed with the next layer of wiring.

 

下の①が1層目、②が2層目、③が3層目です。

In the photo below, ① indicates the first layer, ② the second, and ③ the third.

回路図 スイッチ配線図

端子を折り曲げ・・・

I bent the terminals...

ミニスイッチの接点加工

先ずは第1層目を配線。

I wired the first layer.

プッシュSWの端子加工

耐熱性の樹脂接着剤は、2液性のセメダインのTUFを選定。

For the heat-resistant resin adhesive, I chose Cemedine’s two-part epoxy, TUF.

セメダインHIGH SUPER TUF 2液接着剤

240℃まで持ちますので、基板へのハンダ付けの際の熱にもある程度耐えてくれますし、ヒートマスを稼ぐことで、SW側のスズメッキ配線のハンダ付けが溶けるのを防いでくれる効果も狙います。

Since it withstands temperatures up to 240 °C, it can tolerate the heat during soldering to the PCB.
And by increasing the heat mass, I also aim to prevent the solder joints on the switch’s tin plated wiring from melting.

 

2層目の接着剤の充填が固まり、3層目の配線。

Once the second layer of adhesive had cured, I proceeded with the third layer of wiring.

ミニエンドピンジャック修理用部品

ICソケットに交換されたTLC3702

接着剤が固まり、スズメッキ線をカットすれば完成!

Once the adhesive has cured, cutting the tin plated wires to the specified length completes the job!

ミニエンドピンジャック修理用プッシュSW

スイッチ部品と指

基板に取付けると、高さもちょうど良い感じです。

Once mounted on the PCB, the switch height felt just right.

基板上のプッシュスイッチと部品

機能をチェックして問題無かったため、TLC3702もICソケットを取り外し、基板にハンダ付け。

After confirming that everything functioned correctly, I removed the IC socket and soldered the TLC3702 directly onto the PCB.

ICソケットと電子部品

ICソケットがあると高さが高くなり、ケースに収まりません。

For reference, using an IC socket increases the overall height, making it impossible to fit inside the enclosure.

 

延長したControl Boardのフラットケーブルを取り外し、元通りにケースに組み戻し。

I removed the extended flat cable from the control board and reassembled everything back into the case.

OVATIONプリバンプ修理用基板

これでプリアンプ本体の修理は完了です。

With that, the preamp body repair was complete.

 

さて、チューニングメーターはと言うと・・・

専用のICが故障しているため、修理できませんでした。。

As for the tuning meter... unfortunately, the dedicated IC was faulty, so I wasn’t able to repair it.

 

 

これは、何かチューニングメーターの代替品を考えてみます。

いつまで掛かるか分かりませんので、気長にお待ちください。

I’ll look into possible alternatives for the tuning meter in the future.

It may take some time, so I appreciate your patience.

 

 

 

 

では、また。

See you!

u-tak