とりあえず、ダイヤルが正常に動いてくれないとどうしようもないので、真っ先にダイヤル軸とスプリング関係を清掃給油したが、コレにはワケがあって、ダイヤルが一定のスピードで定位置に戻らないとパルス信号が正しく出せない恐れがあるので、ダイヤル周りの整備を初めに行った。
機械的な問題は無さそうなので、次は電気的にスイッチが生きてるかの確認をする必要があるので、テスターでスイッチの開閉状況を簡易判定する。
本来ならオシロで波形を見るのが理想だが・・・・・・取り合えずOKとする。
何度かダイヤル操作をするとグリスが馴染んできたのか音が静かになってきた。
この辺で、外装のクタビレ具合を何とかしようと・・・・・・・・。
上の写真は、本体側の受話器を置く場所だが、撮影者の手の写り込みに注目。
受話器と擦れる所は完全にスリガラスの状態になってしまっているので、傷消しの為に軽く磨きを入れる。
スリガラスから曇りガラス程度まで傷を目立たないようにしている。
完全研磨はかなりキツイ作業になるので、傷も「古物の味わい」ということで・・・・・。
古い電気製品のレストアで必ずぶつかる問題の一つは、劣化した配線である。
絶縁被覆は硬くなって割れてしまっている場合の交換は当然として、今回は被覆に柔軟性を持たせるために被覆材に配合されていた可塑剤が析出してベタベタになってしまっている。
よりによって、昭和47年以前の製品なので可塑剤に有毒物質が含まれている懸念があり、依頼者には話をしたのだが、オリジナリティということでそのまま続行となる。
一応手袋をしたうえで、アルコールとベンジンを使い、ベタベタとこびり付いた埃を擦り落とす。
いよいよ制御部に取り掛かるが、ココも基板がリベット固定なので、清掃と端子の磨きに留める。
荒組途中。
ダイヤル機構とフック機構の組み込みと結線。
一丁上がり。
メン手前後の見栄えは余り変わりませんが、ダイヤルの操作感やフックの動作などはかなり滑らかな作動をしており、実用機としては必要充分な仕上がりとなりました。
機械的な問題は無さそうなので、次は電気的にスイッチが生きてるかの確認をする必要があるので、テスターでスイッチの開閉状況を簡易判定する。
本来ならオシロで波形を見るのが理想だが・・・・・・取り合えずOKとする。
何度かダイヤル操作をするとグリスが馴染んできたのか音が静かになってきた。
この辺で、外装のクタビレ具合を何とかしようと・・・・・・・・。
上の写真は、本体側の受話器を置く場所だが、撮影者の手の写り込みに注目。
受話器と擦れる所は完全にスリガラスの状態になってしまっているので、傷消しの為に軽く磨きを入れる。
スリガラスから曇りガラス程度まで傷を目立たないようにしている。
完全研磨はかなりキツイ作業になるので、傷も「古物の味わい」ということで・・・・・。
古い電気製品のレストアで必ずぶつかる問題の一つは、劣化した配線である。
絶縁被覆は硬くなって割れてしまっている場合の交換は当然として、今回は被覆に柔軟性を持たせるために被覆材に配合されていた可塑剤が析出してベタベタになってしまっている。
よりによって、昭和47年以前の製品なので可塑剤に有毒物質が含まれている懸念があり、依頼者には話をしたのだが、オリジナリティということでそのまま続行となる。
一応手袋をしたうえで、アルコールとベンジンを使い、ベタベタとこびり付いた埃を擦り落とす。
いよいよ制御部に取り掛かるが、ココも基板がリベット固定なので、清掃と端子の磨きに留める。
荒組途中。
ダイヤル機構とフック機構の組み込みと結線。
一丁上がり。
メン手前後の見栄えは余り変わりませんが、ダイヤルの操作感やフックの動作などはかなり滑らかな作動をしており、実用機としては必要充分な仕上がりとなりました。