電動アシストハイドロフォイル計画 再始動しています。
前回は、新品のESC(Electric Speed Controllerの略)が届いたので、再びモーターが動く様になりました。
またバッテリーの電圧もアップしました。
その事を書いた投稿はこちらです↓
↑一回目の試乗テストでは、以前使っていた、TAKUMAの110Lのボードにパワーフォイルを取り付けてテストをしました。
今回は、普段、ウイングフォイルで使っている、STARBOARDの100Lに取り付けてみました。
↑パワーフォイルの取り付け位置は、ボードのボトムから31cmの所に付けました。
もっと下の方がいいのか、上の方がいいのか悩むところです。
↑12秒の動画です。
電圧アップのお陰だと思うのですが、モーターの回転が力強く感じます。
それでは、今回で2回目のテストを行います。
うーん、やっぱり浮きません。
でも仕様的には、jhojhojho0512さんや、Hさんのパワーフォイルと同じぐらいの出力は出ていると思います。
最新のjhojhojho0512さんと、Hさんの姿は、こちらです。
まあ、上に乗っている私が肥満なのが問題なんでしょう。
それはわかります。
この前、岡山県在住のウインドサーフィンの先輩、ミツルさんに、タヌキ体型になってきたなあっと言われました。
僕はタヌキじゃない、ネコ型ロボット!
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えっ外した?サブい!
それはさておき、乗り手の軽量化はむずかしいのです。
諦めました。
次回は、フォイルマストの位置を変えてテストしてみます。
フットストラップも外した方がいいかもしれません。
この他、お金はかかりますが、実行可能な有力な案もあります。
6月いっぱいは、電動アシストハイドロフォイル計画を進めたいと思っています。
それで無理なら、諦めようっと!
でも、今の状態でも、標準体型の人なら、何回か練習すると、もう浮くと思いますよ。
太っている私が悪いんです。ゴメンなさい。
そうそう、片付ける時に、ボックスの中を確認しましたが、水はまったく入っていませんでした。
おわり。
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追記※
私、今更ながら気がついてしまいました。
私が買ったモーターはセラミックベアリング仕様なんですが、錆びにくい代わりに電圧をあまりかけれないそうです。
かなり調べまくって、いまわかりました。
jhojhojho0512さん達が使っているのは、ステンレスベアリング仕様なんです。
こちらの方がパワーがでるそうなんですよ。
その代わりデメリットもあって、よく洗わないと錆びる可能性があるそうです。
いま、いま気がついた。
ガー(꒪д꒪)ーン ガーン
ステンレスベアリング仕様のモーターを注文しました。
6月下旬に届くそうです。
待ってねー