takuオーナーのブログ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最初次のページへ >>

ファイルNo,683 XJR400にZXR400(L型)の三又フィッティング UPS-TAKU

 

UPS-TAKU 大塚です。

 

XJR400にZXR400L型の三又フィッティングと

ポッシュのハンドルポスト、

市販の可変ストッパーフィッティングオーダーです。

※ポストとストッパーはお持ち込み品

※車体お持ち込み無し

 

↑画像上のステムシャフトはワンオフ品。

7075材+ハードアルマイト仕様。

ハードアルマイト処理後の皮膜厚を考慮して

製作しております。

 

画像下はZXR400L型のノーマル。

 

↑続けてアンダーブラケットの加工です。

まずは簡易ジグを使いNCフライスのX軸対して

平行になる様に固定しますが

簡易ジグなのでクランプした際の動きが大きく

平行出しは地道な作業の一つです。

 

平行出しの次はセンター出し。

最期に加工時のブレ防止のための

クランプを追加してセット完了。

 

まずは部を切削します。

 

↑ZXR400の上面にはRがついていますので

ノーマルストッパーを切削後に

面出しする作業までは行いません。

 

予め打ち合わせをしていた場所に

凹加工とボルト穴開けを行います。

※加工原点を基準に左右均等加工。

 

今回は車体やフレームお持ち込みで

可変ストッパーの取り付け位置を

検証できるわけではありませんので

加工後の位置関係に不具合が発生する場合は

フレームヘッドパイプ側のストッパーを

お客様側で加工して頂く前提となっております。

 

それから画像の部も凸型に加工してあります。

※XJRのシールを取り付けるため

 

↑表側の加工完了。

 

↑ブラケットをひっくり返して

表面側と同じ方法でクランプ後に

ボルト穴部に凹加工。

各部面取り処理を行って

アンダーブラケットの加工は完了。

 

 

↑次はトップブリッジの加工です。

アンダーブラケットと同じ方法で固定します。

 

↑ステムシャフトを通す穴を

拡大+凹加工を行います。

※凸型のスペーサーカラーを取り付けるため。

 

↑続けてポッシュのハンドルポストを

取り付けるためのボルト穴を開け

凹加工も行います。

 

↑凸型スペーサーをワンオフしました。

ZXR400のトップブリッジ穴径のままでは

シャフトとの相性が悪いための処理です。

 

↑凸型スペーサーの圧入完了。

圧入すると内径が縮む方向に変化します。

予め想定してスペーサーを製作しますが、

想定範囲を超えてしまった場合は

もう一度外してスペーサーの内径を拡大します。

 

↑完成しました。

 

 

 

 

すでに納品済みです。

 

昨年中に納品 納車済みで

ブログにアップしていないものが

多々ありますがご容赦下さい!!

 

 

 

 

ファイルNo,682 2026年営業開始です。

 

明けましておめでとうございます!!

 

本日より営業を開始しましたので宜しくお願い致します。

 

早速ですが昨年12月に納車した

K様RZ250の画像を編集しましたのでブログにアップします。

当初のオーダー内容はエンジンのO/Hと

フレームその他のリペイントでしたが

途中でホイールのリペイントや

キャブのO/H、ガソリンタンクのコーティング、

その他諸々のオーダーを頂きました。

かなりの期間お預かりしましたが

納車と同時にもう一台のRZのメンテオーダーも頂きまして

誠に感謝しております!!

 

↑パウダーコートを外注したフレームです。

組み付け前に各ネジ穴にタップを通します。

 

↑エンジンハンガーもパウダー処理。

 

↑スイングアームピポッド部のインナーパーツです。

今回はノーマルのピポッドブッシュを取り外し

ローラーベアリング仕様とします。

 

↑スイングアーム本体はパウダー済みのものを

お持ち込み頂きました。

まずは片側のピポッドベアリングCを取り付けてから

インナーブッシュBを差し込みます。

インナーブッシュBを差し込んだ後で

もう片方のピポッドベアリングCを取り付けます。

インナーブッシュBはべアリングCを

取り付けた後では抜き差しができません。

 

↑今回は純正のダストカバーを使用しませんので

薄型のシールBを両サイドに取り付けます。

 

↑左右に焼き入れカラーBを差し込みます。

 

↑スペーサーEはフレームに組み付ける際に

左右に配置します。

 

↑フレームに組み付ける際は

純正のチェンガイドもピポッド左側に取り付けます。

 

 

↑劣化していたパーツは新品に交換

チェン引き等は清掃して再利。

 

↑サイドスタンドはリプロ品に交換。

 

↑ステムベアリングは純正のアンギュラタイプに変更。

 

↑フロントフォークのO/Hも行いました。

メタルスライドは純正で販売されていないので

市販品に交換。

画像に残しておりませんが

何故か片側がかなり傷ついていました。

 

↑フロントフォークです。

今回は点錆の出ている部分を磨いて

再利する事になっていましたが、

実際フォークをバラしてみると

打痕が幾つか見つかりました。

画像を拡大すると判りやすいですが

飛び石による打痕ではなく

硬い物が当たった感じですね。

フォークシールを打ち込む際にも

ツールの内角が当たってこうした打痕が

つく場合があります。

当店ではインナーチューブを傷つけない様に

保護材を何重も巻いた状態でツールをつかいますが

要注意作業です!!

 

それから今回のフォークは

アウターチューブエンド(真下)の

ボルト六角部が舐めかかっていて

ボルトを取り外す際に完全に空回り・・・

フォークO/Hの際にこれが発生すると

とんでもない時間を要する事になります。

 

原因としては古いボルトの使い回しが多いのですが、

結局ドリリングしてボルトの頭を飛ばし

何とかフォークの分解ができたものの

銅ガスケットもアウターチューブ側に食い込んでいて

なかなか取り外せませんでしたので

フォークのO/Hとしては3倍以上の時間が

かかったかと思います。

 

↑追加オーダーを頂いた前後ホイールの

バレル研磨とゴールドペイントです。

外注扱いとなりますが

バレル研磨のやり直し等もありまして

外注先に預けてから納品されるまでに

半年以上かかりましたでしょうか・・・

やり直しが発生した場合は

当店でも都度段取り替えとなりますので

予定していた納期がどんどん遅くなります。

 

 

↑新品タイヤを取り付けてバランス取り。

 

↑ローターボルト類は新品に交換します。

 

 

 

 

 

↑O/H後のエンジンです。

腰上は当店でブラスト後にウレタンペイント。

クランクケースの左右カバーは

外注でパウダーコート済み。

クランクはO/H&心出し

※クランクピンやコンロッドも交換。

ミッションは全バラして消耗品の交換。

オイルポンプのO/H等、

諸々の作業は行っておりますが

今回は画像を省きます。

 

↑入庫時はRZ250Rの0.25オーバーサイズ

ピストンが使われていましたが

シリンダー内壁の状態が悪く、

尚且つ、0.25のオーバーサイズに対して

許容を超えるボーリングがされていましたので

0.5のピストン仕様はNG。

RZ250用の0.75ピストン(TKRJ)を使う事になりました。

 

 

↑インペラーシャフトにはWPC処理を施し

フッ素グリスを使って組み付けました。

※純正シールのグリスは一旦取り除く。

 

 

↑クラッチ系は新品多数。

 

↑エンジンマウントボルトは新品に交換。

 

↑リザーブタンクの清掃。

 

↑けっこう汚れるものです。

 

↑清掃完了。

 

↑オイルタンクも清掃。

 

↑異物も取り除いて綺麗になりました。

 

 

↑オイルタンクの大気開放用のホースや

各グロメットも交換します。

 

 

↑きれいになりました。

 

↑ラジエター内も洗いますが・・・

↑この市販ラジエターですが寒くなると

部分からクーラントが滲んでくるそうです。

確かにこうして見るとネジのかかりも浅いですね。

 

↑取り合えず外してみたところ

シールテープが巻かれた状態で

3山ほどねじ込まれていますが

ネジ山も潰れた状態です。

これはテーパーネジなので

台座側のタップが浅すぎる様です。

同じメーカーの1KT用の在庫を持っていますが

そちらはもっと奥までねじ込まれていました。

 

う〜む

同サイズのテーパータップは持っていないですし

どうしたものか・・・・

 

↑結局M8-1.25のストレートタップで

ネジ穴処理を行ってから

キタコのジョイントと小径の銅ガスケット

を使って対処しました。

※ネジ山に接着剤も使用。

 

↑30キロのテスト走行後ですが

特に問題は発生しておりません。

 

↑頭注で追加となったキャブです。

内壁に異物有り。

 

↑ニードルバルブシートを取り付ける

内壁の異物も取り除きます。

 

↑ニードルバルブの当たり面。

 

↑今回はキースターメインでO/H

スターターバルブは純正新品に交換しました。

 

↑車体に組み付ける前に一度ガソリンを通し

オーバーフローしないかチェックします。

こうした作業をしていても

テスト走行後にオーバーフロー事がありますが

最悪キャブ本体がダメな場合は

PWK等に交換する事になります。

 

↑フロントブレーキのピカトン清掃です。

 

 

↑片側は問題ありませんでしたが

↑こちらは腐食大です。

 

↑マスターカップ内も清掃してフルード交換。

 

↑メーターは他店にてO/H済みとなるものを

お持ち込み頂きました。

O/H済みと言う事でそのまま組み付けましたが

エンジンを始動してみるとタコメーターの戻りが悪く

電球も切れていました。

 

↑タコメーターに関してはO/Hを行った部分だと思いますので

当店では何ともしようがありませんが

電球に関しては切れたままにしておけませんので

一度メーターを外して分解&電球交換を行いました。

 

↑劣化していた250用のライトステーを

350用のライトステーに交換したのですが

250用のシングルホーンが使えませんので

350用のダブルホーンとステーのセット(リプロ品)を

手配して頂きました。

 

↑梱包を解いてみると画像の様な傷がありました。

 

↑こちらも

 

そのまま使いましたが目立つ部分なので残念です。

 

↑以前ハンダ修理したホーンボタンが脱落していました。

 

↑こちらも純正廃版なのでリブロ品を調達。

これは良く出来ていて助かりました。

 

 

 

↑交換完了。

 

↑納車直前の画像です。

実はチャンバーの取り付けもスムーズ行かず

後からセンタースタンドステーをカットしたりと

細かい作業が続きました。

ブレーキホースやスロットルケーブル等は

現状では長すぎるのでいずれ交換ですね。

それからビートのアルフィンカバー(本物)も

お持ち込み頂いて撮影したのですが

反射して思ったよりきれいに撮れなかったので

こちらの画像をアップしました。

 

↑何気にスタビの取り付けも苦戦(笑)

 

 

 

 

だいぶ長くなりましたがこれにて終了です!!

もう外は暗いですがこれからストーブ前回にして

旋盤加工に入りまっす。

 

※誤字脱字ご容赦

 

ups-taku 大塚

 

年末年始のお知らせ

 

UPS-TAKU 大塚です。

 

12月に入ってからも色々な作業に追われておりまして

ブログの更新もできないまま

気が付けば年末まであとわずかになってしまいました。

本日はこの後に旋盤加工に入る予定ですが

年末年始のお知らせをしておきます。

 

年末は31日まで営業予定ですが

私は26日以降変則的に不在がちになりますので

メンテ、カスタム、ワンオフ等のご相談や打ち合わせで

ご来店頂く際は事前にメールかTELにてご連絡下さい。

(私が不在の場合は見積等の話はできません)

年始は4日からを予定しておりますので

皆さま宜しくお願い致します!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年11月21日ウォーキング

UPS-TAKU 大塚です。

 

本日は午前中オークション会場(BDS)に出向く前に

早起きしてウォーキング。

花の丘公園へ行ってきました。

 

↑公園入口から池の方へと進みます。

 

↑あ~なんて気持ちの良い所なんでしょう・・・

このまましばらく動きたくない・・・と

毎回思う(笑)

 

↑こちらは紅葉(もみじ)です。

 

公園内をぐるっと散策して帰路へ

と言っても直帰すれば自宅まで15分もかからない。

 

↑自宅近くに着きました。

 

↑今日の相棒はバズリクソンズのチャッカブーツ。

 

↑こちらは10月の花の丘公園の入り口からすぐの所。

ウォーキングの途中で寄りました。

因みにウォーキングは1時間ほどのコースとなります。

 

↑秋桜です。

 

↑平日の早い時間は人も少なく最高の癒し

 

↑この時の相棒はゴトーのGV-505

あと数年で30年の付き合いになります。

 

 

↑ウォーキング後は手入れをして靴箱へ。

夏場は湿気が多いので靴箱の中にも

数個の水取剤を入れますが

冬場は乾燥するので必要ありませんね。

次回のウォーキングは

手持ちの中から

黒のチャッカブーツを相棒にしよう・・・

 

ファイルNo,681 TLR250RにGB400の三又フィッティング

UPS-TAKU大塚です。

 

今回のオーダーはTLR250RにGB400の三又を

フィッティングさせるためのステムシャフトワンオフです。

ステムシャフトエンドは溶接固定となりますが

シャフトの製作は私が担当し

溶接は店長に行ってもらいます。

ステムストッパー等はお客様側で

対処して頂きます。

※遠方からのオーダーで車両持込は無し。

 

↑GB400のステムシャフトは旋盤で

溶接部を切削した後にプレスで引き抜きました。

TLR250Rの方は熱を加えた後で

プレスで引き抜きました。

双方のステムシャフトを比較検証して

製作したのがワンオフと記載したシャフトです。

 

↑スチール製のワンオフシャフトは

錆びやすいので納品後に防腐処理をお願いしております。

 

↑アッパーベアリング上のナットですが

左がTLR250Rの中古品で

ネジピッチが1.25もしくは1.5です。

当店ではM22 M24 M25 M26 M30ナットに対しては

ネジピッチ1.0でしか対応しておりませんので

新たにXR250Rの純正品を取り寄せました。

厚みは同等でネジピッチは1.0です。

 

↑TLRの方がゴム製のダストカバーの外径が大きいです。

 

↑ナットから取り外すとこんな感じで構造は一緒。

 

↑TLR250Rのダストカバーを

XR250Rのナットに取り付けました。

撮影の関係で小さく見えますが・・・

 

↑裏から見るとこんな感じ。

これで問題無く使用できます。

 

↑溶接完了。

シャフトエンドはご要望に従ってφ14.2のドリルで

穴開けしましたが貫通ではありません。

 

↑完成です。

新品で取り寄せた上下ベアリングパーツも

同梱して出荷済みです。

 

それにしてもバタバタしている内に

あっと言う間に11月20日になってしまいました。

私の自宅(印西市)近くの「花の丘公園」

紅葉が見頃らしいので

明日早起きしてウォーキングがてら

寄ってみようと思います。

 

 

 

 

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最初次のページへ >>