takuオーナーのブログ
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2026.2.14 トヨタプログレワイヤレス助手席パワーシートスイッチ取り付け+江の島 横須賀

UPS-TAKU 大塚です。

 

2026年は1月4日から営業を始めて

まともな休みが取れないまま過ごしていましたが、

一昨日から昨日にかけてお休みを頂き

江の島で一泊してきました。

 

で今回の旅行に出かける前にどうしても

やっておきたかった作業が二つ。

その内の一つはプログレにブロアモーターの清掃。

もう一つは数年前に購入したままだった

ワイヤレス助手席パワースイッチの取り付けです。

個々に時間を作って無事に作業は終わっていましたが

まずはそこからアップします。

 

↑ブロアモーターに辿り着く前に

BOX関係を取り外し

右側に見えるサーボーモーターの

ジョイント部にグリスアップをしておきます。

 

↑ブロアモーターファンを分離させる際は

ヒートガンを使ってやりました。

↑モーターは恐らく一度も清掃されては

いないかと思いますのでエアーガンで吹くと

ブラシのカスが飛び散ります。

マスクは必須です。

軸受け部に給油して組み直しました。

慣れれば大した時間はかかりません。

給油する前にたまに発生していたヒュルヒュル音は

完全に止まりました。

 

続けてワイヤレスパワースイッチの取り付け。

 

↑こちらが購入しておいたキットです。

プログレ用としては販売されていませんでしたが

メーカーに直接問い合わせをして

取り付けられるであろう物を購入させて頂きました。

問題はAのBOXがシート側面のカバー内に

収まるかどうかです。

 

↑こう言ったツールは必須です。

 

↑まずはスイッチのカバーをツールでこじって取り外します。

 

 

↑3本のスクリューを取り外します。

 

シート左後方のスクリュを取り外します。

 

↑シートベルトアンカーを取り外し

シート側面のカバーを浮かせるのですが

もう知恵の輪状態で大変でした。

部のカプラーを外してキットを割り込ませれば

配線関係は終了です。

↑問題はAの配置です。

なかなか良いポジションが無くて

あーだこーだ試行錯誤して何とか納めました。

振動対策でAにはスポンジを巻きつけましたので

その分のスペースが余分に必要になった事も

スムーズに行かなかった原因の一つだと思います。

 

↑カバーの取り付けも完了。

 

↑リモコンスイッチは裏蓋を開けて

ボタン電池を仕込みます。

このスイッチをセンターコンソールボックスの右側面などに

張り付ける方も多いかと思いますが

一度張り付けると電池の交換がめんどいので

私は特に張り付ける事はしません。

使わない時はボックス内の小物入れの中です。

 

 

後席に人を乗せた時に

運転席側から助手席の前後調整や

リクライニング操作ができなかったのが

何気に不便だったのですが

無事に解消できて◎です!!

 

↑JAPAN AVEのFMトランスミッターも

今回の旅で使用してみました。

電波の悪い所ではノイズが入りますが

想像していたより音質も良く

個人的には満足できる物でした。

プログレの場合はセンターコンソール内に

一か所取り付け口があります。

 

 

 

↑もう一か所はセンターパネルのドリンクホルダー下ですが、

 

ここに取り付けた場合はドリンクホルダーが使えなくなります。

 

 

車の準備はOK!!

 

 

↑昨年の1月の注文して

8月に届いたライトニング別注のダナー製

サイドゴアブーツが今回の旅の相棒。

昨年の9月に還暦を迎えたので

その記念に購入したブーツです。

サイドゴアブーツの購入自体が初めてて

尚且つ「現物を見れない&履けない」ネット注文なので

サイズが心配でしたが無事にクリアしました。

まっさらなのでここから経年変化を

楽しんで行こうと思います。

 

↑江の島の駐車場到着。

ここへ来る前にサザンビーチカフェに寄って

昼食を取りました。

 

 

 

↑10年くらい前に江の島に来た時には

のらニャンがけっこういて

猫好きの私にはたまりませんでしたが

今回は観光客も多かったせいか

一匹も見かけず残念・・・

リスには「なんだお前」って顔で見られた(笑)

 

↑ホテルに到着後は夫婦で周辺の散策にでかけました。

 

 

↑お昼はハンバーガーだったので夕飯は和食。

 

↑魚の煮つけも後から到着。

濃い目の味付けですが美味しかった〜

お腹一杯になりました!!

 

↑昨日は三浦半島の観音崎経由で

横須賀港に寄ってきました。

 

↑海自の潜水艦や護衛艦。

天気も良くなり基本も上昇

かなり気持ち良かったです。

 

↑プログレは今回も絶好調!!

信号機のトラブルで20分以上待たされたり

渋滞にはまりつつ300キロ弱走って

リッター10.9キロの燃費でした。

そろそろタイミングベルトとウォーターポンプや

プーリー関係の交換時期かな・・・

 

次回は4月に二泊三日で四国に行く予定ですが

プログレは空港で待機ですね。

 

 

 

ファイルNo,684 VFR400R (NC30)に市販三又フィッティング

UPS-TAKU 大塚です。

 

これから旋盤加工に入る予定ですが

その前にH様オーダーパーツをアップしておきます。

 

オーダー内容は

NC30に他車用の市販三又フィッティングですが、

その三又は特殊な構造をしておりまして

本来はステムシャフトを前後方向に

可変できる様に製作された物です。

 

お持ち込み頂いた状態では

上下共にプラケットのみとなりますので

詳細な構造を把握する事はできませんが

いずれにしてもNC30にボルトオンできる様に

仕上げなくてはなりません。

(製作は私が担当しました)

 

↑設計段階で試行錯誤しながら

まずはステムシャフトと凸型カラーABCを製作して

アルマイトを済ませました。

 

ステムシャフトは7075材+ハードアルマイト仕様です。

ハードアルマイト皮膜厚を考慮して

仕上がり寸法より0.02mm減径して

シャフトを製作しております。

 

ABCのカラーは2017材+通常の黒アルマイト仕様です。

こちらはハードアルマイトとは異なり

皮膜厚を考慮して0.02mmも減径する必要はありません。

さじ加減は経験と言う事で・・・

 

↑次にトップブリッジとアンダーブラケットを

固定するジグを製作。

 

↑画像ではCとなっていますがAの間違いですね。

このカラーをアンダーブラケットに差し込み

クランプします。

 

↑こんな状態になります。

ブラケットは上下面とも凹形状になっていて

更に4mmのストッパーピンが圧入されています。

このピンに合わせてワンオフした凸型カラーの

フランジ部にもU字の溝を掘りましたが

いかせん元々の設計図があるわけではなく

現物から位置関係を図面化するのには

カラーを製作するよりも時間がかかりました。

 

↑そしてアンダーブラケットをジグに固定します。

ここからステムシャフトを圧入するための

穴開け加工を行いますが

凸型カラーのセンターに穴を開けるのであれば

こんな大げさなジグは必要ありません。

旋盤の加工だけで済みます。

今回はできる範囲でステムシャフトを

後方へオフセットさせたいと言うご要望もありまして

カラーをアンダーブラケットに装着した状態で

加工を行う事にしました。

 

※上下面の厚みが不均等のブラケットでは

 この方法はNGです。

 

↑トップブリッジも同じようにピンに合わせて

凸型カラーを装着後に加工して行きます。

 

↑上下共穴あけ加工完了です。

 各凸型カラーのセンターに対して

 方向に2.3mmをオフセットさせてあります。

 

↑まずはステムシャフトを圧入しました。

上面部は凹状態となります。

このままでシールやベアリングを装着すると

あからさまに水やゴミが溜ってしまいます。

 

↑そこでワンオフしたCカラーの登場です。

 

↑設計通りに装着できました。

 

↑純正シール

 

↑そしてベアリング装着

 

↑トップブリッジと取り寄せした市販ナットを装着。

 

↑先ほどステムシャフトは2.3mmほど

オフセットさせましたと書きましたが

これ以上オフセットさせると

部の肉厚が不足してしまいます。

 

シャフトの頭にはアルマイト時の

電極を取り付けるための穴を開けてありますが

貫通ナットの場合はここに水が溜ってしまいますので

納品時にはキャップを取り付けておきます。

 

これにて終了!!

 

 

ファイルNo,683 XJR400にZXR400(L型)の三又フィッティング UPS-TAKU

 

UPS-TAKU 大塚です。

 

XJR400にZXR400L型の三又フィッティングと

ポッシュのハンドルポスト、

市販の可変ストッパーフィッティングオーダーです。

※ポストとストッパーはお持ち込み品

※車体お持ち込み無し

 

↑画像上のステムシャフトはワンオフ品。

7075材+ハードアルマイト仕様。

ハードアルマイト処理後の皮膜厚を考慮して

製作しております。

 

画像下はZXR400L型のノーマル。

 

↑続けてアンダーブラケットの加工です。

まずは簡易ジグを使いNCフライスのX軸対して

平行になる様に固定しますが

簡易ジグなのでクランプした際の動きが大きく

平行出しは地道な作業の一つです。

 

平行出しの次はセンター出し。

最期に加工時のブレ防止のための

クランプを追加してセット完了。

 

まずは部を切削します。

 

↑ZXR400の上面にはRがついていますので

ノーマルストッパーを切削後に

面出しする作業までは行いません。

 

予め打ち合わせをしていた場所に

凹加工とボルト穴開けを行います。

※加工原点を基準に左右均等加工。

 

今回は車体やフレームお持ち込みで

可変ストッパーの取り付け位置を

検証できるわけではありませんので

加工後の位置関係に不具合が発生する場合は

フレームヘッドパイプ側のストッパーを

お客様側で加工して頂く前提となっております。

 

それから画像の部も凸型に加工してあります。

※XJRのシールを取り付けるため

 

↑表側の加工完了。

 

↑ブラケットをひっくり返して

表面側と同じ方法でクランプ後に

ボルト穴部に凹加工。

各部面取り処理を行って

アンダーブラケットの加工は完了。

 

 

↑次はトップブリッジの加工です。

アンダーブラケットと同じ方法で固定します。

 

↑ステムシャフトを通す穴を

拡大+凹加工を行います。

※凸型のスペーサーカラーを取り付けるため。

 

↑続けてポッシュのハンドルポストを

取り付けるためのボルト穴を開け

凹加工も行います。

 

↑凸型スペーサーをワンオフしました。

ZXR400のトップブリッジ穴径のままでは

シャフトとの相性が悪いための処理です。

 

↑凸型スペーサーの圧入完了。

圧入すると内径が縮む方向に変化します。

予め想定してスペーサーを製作しますが、

想定範囲を超えてしまった場合は

もう一度外してスペーサーの内径を拡大します。

 

↑完成しました。

 

 

 

 

すでに納品済みです。

 

昨年中に納品 納車済みで

ブログにアップしていないものが

多々ありますがご容赦下さい!!

 

 

 

 

ファイルNo,682 2026年営業開始です。

 

明けましておめでとうございます!!

 

本日より営業を開始しましたので宜しくお願い致します。

 

早速ですが昨年12月に納車した

K様RZ250の画像を編集しましたのでブログにアップします。

当初のオーダー内容はエンジンのO/Hと

フレームその他のリペイントでしたが

途中でホイールのリペイントや

キャブのO/H、ガソリンタンクのコーティング、

その他諸々のオーダーを頂きました。

かなりの期間お預かりしましたが

納車と同時にもう一台のRZのメンテオーダーも頂きまして

誠に感謝しております!!

 

↑パウダーコートを外注したフレームです。

組み付け前に各ネジ穴にタップを通します。

 

↑エンジンハンガーもパウダー処理。

 

↑スイングアームピポッド部のインナーパーツです。

今回はノーマルのピポッドブッシュを取り外し

ローラーベアリング仕様とします。

 

↑スイングアーム本体はパウダー済みのものを

お持ち込み頂きました。

まずは片側のピポッドベアリングCを取り付けてから

インナーブッシュBを差し込みます。

インナーブッシュBを差し込んだ後で

もう片方のピポッドベアリングCを取り付けます。

インナーブッシュBはべアリングCを

取り付けた後では抜き差しができません。

 

↑今回は純正のダストカバーを使用しませんので

薄型のシールBを両サイドに取り付けます。

 

↑左右に焼き入れカラーBを差し込みます。

 

↑スペーサーEはフレームに組み付ける際に

左右に配置します。

 

↑フレームに組み付ける際は

純正のチェンガイドもピポッド左側に取り付けます。

 

 

↑劣化していたパーツは新品に交換

チェン引き等は清掃して再利。

 

↑サイドスタンドはリプロ品に交換。

 

↑ステムベアリングは純正のアンギュラタイプに変更。

 

↑フロントフォークのO/Hも行いました。

メタルスライドは純正で販売されていないので

市販品に交換。

画像に残しておりませんが

何故か片側がかなり傷ついていました。

 

↑フロントフォークです。

今回は点錆の出ている部分を磨いて

再利する事になっていましたが、

実際フォークをバラしてみると

打痕が幾つか見つかりました。

画像を拡大すると判りやすいですが

飛び石による打痕ではなく

硬い物が当たった感じですね。

フォークシールを打ち込む際にも

ツールの内角が当たってこうした打痕が

つく場合があります。

当店ではインナーチューブを傷つけない様に

保護材を何重も巻いた状態でツールをつかいますが

要注意作業です!!

 

それから今回のフォークは

アウターチューブエンド(真下)の

ボルト六角部が舐めかかっていて

ボルトを取り外す際に完全に空回り・・・

フォークO/Hの際にこれが発生すると

とんでもない時間を要する事になります。

 

原因としては古いボルトの使い回しが多いのですが、

結局ドリリングしてボルトの頭を飛ばし

何とかフォークの分解ができたものの

銅ガスケットもアウターチューブ側に食い込んでいて

なかなか取り外せませんでしたので

フォークのO/Hとしては3倍以上の時間が

かかったかと思います。

 

↑追加オーダーを頂いた前後ホイールの

バレル研磨とゴールドペイントです。

外注扱いとなりますが

バレル研磨のやり直し等もありまして

外注先に預けてから納品されるまでに

半年以上かかりましたでしょうか・・・

やり直しが発生した場合は

当店でも都度段取り替えとなりますので

予定していた納期がどんどん遅くなります。

 

 

↑新品タイヤを取り付けてバランス取り。

 

↑ローターボルト類は新品に交換します。

 

 

 

 

 

↑O/H後のエンジンです。

腰上は当店でブラスト後にウレタンペイント。

クランクケースの左右カバーは

外注でパウダーコート済み。

クランクはO/H&心出し

※クランクピンやコンロッドも交換。

ミッションは全バラして消耗品の交換。

オイルポンプのO/H等、

諸々の作業は行っておりますが

今回は画像を省きます。

 

↑入庫時はRZ250Rの0.25オーバーサイズ

ピストンが使われていましたが

シリンダー内壁の状態が悪く、

尚且つ、0.25のオーバーサイズに対して

許容を超えるボーリングがされていましたので

0.5のピストン仕様はNG。

RZ250用の0.75ピストン(TKRJ)を使う事になりました。

 

 

↑インペラーシャフトにはWPC処理を施し

フッ素グリスを使って組み付けました。

※純正シールのグリスは一旦取り除く。

 

 

↑クラッチ系は新品多数。

 

↑エンジンマウントボルトは新品に交換。

 

↑リザーブタンクの清掃。

 

↑けっこう汚れるものです。

 

↑清掃完了。

 

↑オイルタンクも清掃。

 

↑異物も取り除いて綺麗になりました。

 

 

↑オイルタンクの大気開放用のホースや

各グロメットも交換します。

 

 

↑きれいになりました。

 

↑ラジエター内も洗いますが・・・

↑この市販ラジエターですが寒くなると

部分からクーラントが滲んでくるそうです。

確かにこうして見るとネジのかかりも浅いですね。

 

↑取り合えず外してみたところ

シールテープが巻かれた状態で

3山ほどねじ込まれていますが

ネジ山も潰れた状態です。

これはテーパーネジなので

台座側のタップが浅すぎる様です。

同じメーカーの1KT用の在庫を持っていますが

そちらはもっと奥までねじ込まれていました。

 

う〜む

同サイズのテーパータップは持っていないですし

どうしたものか・・・・

 

↑結局M8-1.25のストレートタップで

ネジ穴処理を行ってから

キタコのジョイントと小径の銅ガスケット

を使って対処しました。

※ネジ山に接着剤も使用。

 

↑30キロのテスト走行後ですが

特に問題は発生しておりません。

 

↑頭注で追加となったキャブです。

内壁に異物有り。

 

↑ニードルバルブシートを取り付ける

内壁の異物も取り除きます。

 

↑ニードルバルブの当たり面。

 

↑今回はキースターメインでO/H

スターターバルブは純正新品に交換しました。

 

↑車体に組み付ける前に一度ガソリンを通し

オーバーフローしないかチェックします。

こうした作業をしていても

テスト走行後にオーバーフロー事がありますが

最悪キャブ本体がダメな場合は

PWK等に交換する事になります。

 

↑フロントブレーキのピカトン清掃です。

 

 

↑片側は問題ありませんでしたが

↑こちらは腐食大です。

 

↑マスターカップ内も清掃してフルード交換。

 

↑メーターは他店にてO/H済みとなるものを

お持ち込み頂きました。

O/H済みと言う事でそのまま組み付けましたが

エンジンを始動してみるとタコメーターの戻りが悪く

電球も切れていました。

 

↑タコメーターに関してはO/Hを行った部分だと思いますので

当店では何ともしようがありませんが

電球に関しては切れたままにしておけませんので

一度メーターを外して分解&電球交換を行いました。

 

↑劣化していた250用のライトステーを

350用のライトステーに交換したのですが

250用のシングルホーンが使えませんので

350用のダブルホーンとステーのセット(リプロ品)を

手配して頂きました。

 

↑梱包を解いてみると画像の様な傷がありました。

 

↑こちらも

 

そのまま使いましたが目立つ部分なので残念です。

 

↑以前ハンダ修理したホーンボタンが脱落していました。

 

↑こちらも純正廃版なのでリブロ品を調達。

これは良く出来ていて助かりました。

 

 

 

↑交換完了。

 

↑納車直前の画像です。

実はチャンバーの取り付けもスムーズ行かず

後からセンタースタンドステーをカットしたりと

細かい作業が続きました。

ブレーキホースやスロットルケーブル等は

現状では長すぎるのでいずれ交換ですね。

それからビートのアルフィンカバー(本物)も

お持ち込み頂いて撮影したのですが

反射して思ったよりきれいに撮れなかったので

こちらの画像をアップしました。

 

↑何気にスタビの取り付けも苦戦(笑)

 

 

 

 

だいぶ長くなりましたがこれにて終了です!!

もう外は暗いですがこれからストーブ前回にして

旋盤加工に入りまっす。

 

※誤字脱字ご容赦

 

ups-taku 大塚

 

年末年始のお知らせ

 

UPS-TAKU 大塚です。

 

12月に入ってからも色々な作業に追われておりまして

ブログの更新もできないまま

気が付けば年末まであとわずかになってしまいました。

本日はこの後に旋盤加工に入る予定ですが

年末年始のお知らせをしておきます。

 

年末は31日まで営業予定ですが

私は26日以降変則的に不在がちになりますので

メンテ、カスタム、ワンオフ等のご相談や打ち合わせで

ご来店頂く際は事前にメールかTELにてご連絡下さい。

(私が不在の場合は見積等の話はできません)

年始は4日からを予定しておりますので

皆さま宜しくお願い致します!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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