ポート研磨 ⑥ / 燃焼室研磨
ツーリングには最適! 阿蘇にもススキが穂を出していたっけ・・・
皆さんも、ツーリングの計画で、ウキウキワクワクしてる?
九州では、CLUB★X4イベントとして、MCフェスタが開催されます
前日から、ロッジに宿泊して参加しようと思ってるけど・・・
X4での参加ではありましぇん 写真撮影部隊ですなー(泣)
さ~~~て!今週のサザエgradiatorさんはーー!
オイルライン
も終わったことだし、シリンダーヘッド/ポート研磨
の続きと行きましょう ゴム砥石とフラップホイールで仕上げます。
通常なら、排気ポートは鏡面研磨
でって事なんでしょうが
ものすごーーく面倒だし 4時間磨いて終了。
手抜きかっ!
チョット
浮気心を出して、燃焼室を磨きます。
まだ、カーボンが付着した状態ですねー 真っ黒じゃ
せっかくバルブも鏡面研磨
したし、磨きたくなっちゃいました。
#120ペーパー、#400フラップホイール、ゴム砥石で研磨。
赤棒と青棒でバフ掛け どうにか、ピカピカでーす。
まぁ・・・効果は分りませんが、気持ちのチューニングですな
そういえば・・
・足裏マッサージ用に使っているゴルフボールを
じーーーっと見ているうちに、 ディンプル加工の事を考えて・・・
ん~~~どうすれば、加工できるか・・・・ん~~~~・・・・
参考になる事例画像も無いし・・・どんな大きさで、どれ位の間隔で
やればいいのか・・・ そして、やれるのか・・・悩む!
直径8mmの丸型超硬バーをリューターに取り付けてシミュレーション。
奥まで処理できそうかな~~??どうだろう~~・・・・??
とりあえず、アルミ材で実験をやってみます。
ゴルフボールほど、密度を高めるのはね~~ 難しい(悩)
少し、間隔をあけて・・・失敗してもいいだろうと思って
排気ポートで試して見ます。 効果は無いのは解っていますが
吸気ポートで失敗は許されないし・・・犠牲になってもらいましょう
間隔を適当に取りながら削ってみます・・・ゆっくりゆっくり・・・
あくまでも、排気ポートでの実験です。 吸気ポートでは
もっと密に削る必要があるんでしょうねー! がっ!しかーーし!
この作業は、めちゃくちゃ神経を集中させないと出来ません。
特に、
燃焼室側の研磨はとてつもなく時間が掛かりそう・・・
一日一時間が限界かな? まあ・・・ゆっくり行きましょう!
インシュレーターの加工もあるしなー
大学の流速や流体の報告書とか、アメリカの事例とか
色々見てると、凄いなーの一言です。
確かに流速に影響がある事だけは判りましたので
ダメもとですが、とにかく・・・やってみます!
はじめてしまった事は、やっちゃいましょう エイエイオ~~



