さーてとっ!ミリクロ 遂に完成しました 走らない一番の原因は駆動系のロスでした 若干のクリアランス調整と各部の擦り合わせにて低減 ウォームギヤの伝達効率の悪さはLiPoでカバーしました はっきり言ってノーマルモーターでも普通に走りますので 今後他社のモーターに変えても面白そうですね ただ、イーグル模型のモーターはシャフト径がマブチのものに比べて 30μm程痩せているのでピニオンが滑り使えませんが さーて、今度は何を作ろうか