最近、ちょっぴりスランプ気味で、
ミスばかりしていました![]()
(元気は相変わらずですが
)
次のGTクラス用のHSVを使い始めた
ところ、意図したラインを走れない
感じがありました![]()
昨日は、ふとしたことから、タイロッドを
+2→+4へ変更![]()
そうすると、直進が安定して、
やや良い感じに![]()
ミスも減るようになって走っていて
気持ちがよくなりました![]()
1KKのノーマルモーターを使用して
いるため、相変わらずのまったり
走行でしたが、タイムはでました![]()
これなら、Vモーター勢についていけるか![]()
最近、ちょっぴりスランプ気味で、
ミスばかりしていました![]()
(元気は相変わらずですが
)
次のGTクラス用のHSVを使い始めた
ところ、意図したラインを走れない
感じがありました![]()
昨日は、ふとしたことから、タイロッドを
+2→+4へ変更![]()
そうすると、直進が安定して、
やや良い感じに![]()
ミスも減るようになって走っていて
気持ちがよくなりました![]()
1KKのノーマルモーターを使用して
いるため、相変わらずのまったり
走行でしたが、タイムはでました![]()
これなら、Vモーター勢についていけるか![]()