こんにちは!
ロボットクリエイトコーチ、ロボットクリエイターミノです。
未来の科学者、エンジニアになる子供達の夢を、
ロボットテクノロジーの基礎を通じてサポートをしています。
今日は、私が1体目に製作した二足歩行ロボット「robomo01」の
改造(6/9投稿)の続きになります。
(こちらはこのロボットを製作した時の記録動画YouTubeになります)
(気になる方はこちらも合わせてご覧下さい)
さて、前回は無線通信の修正ということで
基板を一部改造しましたが
改造ミス?により思った通りの内容にできませんでした💦
ですので再度分解からスタートです・・
1、分解
何回やっても、さわる時はいつも緊張します・・
前回同様に基板を取り出します。
2、観察
取り出したら、どこがおかしかったのか?
図面と照らし合わせてよーーく観察・・・
ん!!
間違っていた所を発見!!
大きな勘違いをしていたことがわかりました!
3、ハンダ修正
わかった所で再度ハンダ修正。
断線が無いか再度確認。
4、組付け
そしてまたもとに戻します。
5、動作確認
一通りチェックを終えて電気を入れます。
(緊張の瞬間・・・)
オッケーーー!!
(久しぶりの歩行動画です✨)
以上で改造完了です✨
(一人静かにガッツポーズ!!)
これでやっと通常通り動かす事ができます✨
今回は以上になります💖
最後までお付き合い頂きありがとうございました👋
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