お久しぶりです。
皆さん元気でしたか?岩持は元気です!
2週間ぶりの更新ですね。たしか前回は、マイコンが死んだ報告でしたね。笑
新しく購入したマイコンを壊してしまったので、最初に使っていた不具合マイコンを使って、なんとか動くように頑張ったのですが・・・
やはりダメでしたorz
どうやら、マイコンからの出力電圧が、本来の出力電圧よりも下回っていて、GPSモジュールとモータを同時に動かすだけの電圧が供給できないようです。

<電圧を測定する機器"テスター"で回路に流れる電圧を調べまくる5年生>
マイコンには十分な入力電圧を与えているのですが、どうしても出力電圧が予定値より低い・・・
マイコンにさらに大きな入力電圧を加えようをしたところ、回路から煙が出たので、これも断念。笑
GPSモジュールを取り外せばモータが回るのですが・・・それだとGPSロボットカーではなくなっちゃいますよね。笑
と、いうわけで、「GPSロボットカーは、マイコンの故障により自走不能」という結論になりそうです。マイコンの故障理由は、制作初日のマイコンへの直付けハンダの可能性が1番高いと思われます。本当に残念です。
7月10日放課後の「市民大学」で行う予定だった「GPSロボットカーのデモ走行」もやむをえず中止、走行動画で代用しました。

<市民大学で講義を行う5年生>
これで、GPSロボットカーキットの制作は一区切りついたことになります。
そう、キットの制作 "は" 終わります・・・

文章が長くなったので、一旦ここで切りますね。
皆さん元気でしたか?岩持は元気です!
2週間ぶりの更新ですね。たしか前回は、マイコンが死んだ報告でしたね。笑
新しく購入したマイコンを壊してしまったので、最初に使っていた不具合マイコンを使って、なんとか動くように頑張ったのですが・・・
やはりダメでしたorz
どうやら、マイコンからの出力電圧が、本来の出力電圧よりも下回っていて、GPSモジュールとモータを同時に動かすだけの電圧が供給できないようです。

<電圧を測定する機器"テスター"で回路に流れる電圧を調べまくる5年生>
マイコンには十分な入力電圧を与えているのですが、どうしても出力電圧が予定値より低い・・・
マイコンにさらに大きな入力電圧を加えようをしたところ、回路から煙が出たので、これも断念。笑
GPSモジュールを取り外せばモータが回るのですが・・・それだとGPSロボットカーではなくなっちゃいますよね。笑
と、いうわけで、「GPSロボットカーは、マイコンの故障により自走不能」という結論になりそうです。マイコンの故障理由は、制作初日のマイコンへの直付けハンダの可能性が1番高いと思われます。本当に残念です。
7月10日放課後の「市民大学」で行う予定だった「GPSロボットカーのデモ走行」もやむをえず中止、走行動画で代用しました。

<市民大学で講義を行う5年生>
これで、GPSロボットカーキットの制作は一区切りついたことになります。
そう、キットの制作 "は" 終わります・・・

文章が長くなったので、一旦ここで切りますね。