今日の担当は「いわもち」です!
・・・・・・頑張って書いたブログを保存しないで消してしまったので、テンションだだ下がりです。もう書く気力ないよ・・・テキトーに書きます。
気を取り直して、テンション上げていきましょう↓↓↓↓
これがGPSロボットカー、今日の様子です。

前回、テニスコートで走行実験をした際に、ステアリングの調子が悪いとのことでしたので、修正しました。
いままでよりも小回りができるようになりました。
それから、GPSモジュールの受信確認をしようということになったのですが・・・これがまた難しくて・・・
PCとGPSモジュールをつなぐコードから作らなければいけないようです。



何と何を、どことどこにつなげば良いのか・・・調べているうちに今日の卒研の時間は終了しました。

今日はあまりパッとしませんでしたが、次回はなんだかおもしろそうな実験になりそうです・・・よ?




ではまた。