低電圧の契約変更
猛烈な寒波で、一面真っ白に吹雪いている新潟です。
さて、鈴木アンジュがCMで
『キイテミテ
』
なんて言っているので、
工場の200V(低電圧)
契約変更について聞いてみました。
毎月、基本料金プラス数千円の電力を使用してます。
工場の電力が、数千円程度ということは、
契約電力の基本料金設定が高すぎるのだと感じてました。
確かに、全ての工作機械を同時に起動すれば
瞬間的に契約電力まで使う事もありえますが、
実際のところ、そんな場面はナイのです。
というのも、工作機械をはじめ、
回転させるモーターなどの電力は
起動時の瞬間だけで、
回りだしてしまえば、そんなに電力を消費しないのです。
解り易くいえば、
自転車をこぎ出す時は、
ペダルにグッと力を入れますが、
走り出してしまえば、それほど大きな力は必要ナイ
というのは、皆さんでも想像つくと思います。
今日、たまたま電力計の不具合で訪ねてきた
東北電力の方にキイテミた訳です。
数年前から「省電力化装置のリース」などという
何やら怪しげな装置のリースの案内(テレアポ)
が、はやっておりまして、
色んなところで、問題になっているのです。
ここでの説明は省略しますが、
毎月の固定費削減は
ウチの様な零細企業にとって
大きな課題なのです。ハイ。
ということで、
東北電力の方に
良きアドバイスをいただきました。
う~ん、ナルホドー
意外に簡単にできそうです。
東北電力サン
ありがとうございました。^^
カッターマーク
こんにちは。
今日は、北からの風が
とても強い新潟です。
さて、ここ数日、取り掛かっているワーク。
いつも以上に時間がかかってます。
(慎重に慎重を重ねて加工してます。)
写真では、解りにくいかもしれませんが、
真ん中に、ところどころ、
円弧の(弓矢のような)傷が、
あるのがわかりますか?
出来る引っかき傷です。
原因は、いろいろあるのですが、
原因は、いろいろあるのですが、
削った切り屑が、ワークとカッター(切削工具)の
間に挟まって引っかくとか、
ワークを固定している、バイスが緩んで、
ワークが微細に動いたとか、
ワークとカッターの刃先との熱膨張の関係で出来た・・・
などが考えられます。
今回の場合は、切り屑を巻き込んだようです。
エアーブローといって、切り屑を飛ばすために
高圧縮空気を吹きつけながら、加工しているのですが、
完全に飛ばすことは、難しいです。
図面指示では、この仕上げで十分クリアしています。
(図面の記号などをいずれ一覧にしようと思ってます。)
さらに、このワークは次工程の「平面研削」があるため、
この傷は消えてしまいます。
マシニング加工では、概ね2/100ミリの加工になってしまいます。
弊社のもうひとつのウリである「平面研削」
こちらは、5/1000ミリの精度で仕上げていきます。
「何分の何」といっても余りピンとこないかもしれませんね。
今回の場合は、切り屑を巻き込んだようです。
エアーブローといって、切り屑を飛ばすために
高圧縮空気を吹きつけながら、加工しているのですが、
完全に飛ばすことは、難しいです。
図面指示では、この仕上げで十分クリアしています。
(図面の記号などをいずれ一覧にしようと思ってます。)
さらに、このワークは次工程の「平面研削」があるため、
この傷は消えてしまいます。
マシニング加工では、概ね2/100ミリの加工になってしまいます。
弊社のもうひとつのウリである「平面研削」
こちらは、5/1000ミリの精度で仕上げていきます。
「何分の何」といっても余りピンとこないかもしれませんね。
参考までに、髪の毛は0.7ミリ、7/10ミリです。
コピー用紙が0・1ミリ、1/10ミリ程度です。
0・1ミリ以下が0.09ミリ、9/100ミリ。
0.01ミリ以下が、0.009ミリ、9/1000ミリ。
1/1000ミリが「1マイクロメートル」いわゆる「1ミクロン」の事です。
細かい話になってきたので、今週はこの辺で。。 (;^_^A
ではまた次週、お付き合いくださいませ。
本日もご安全に!
エンドミル
こんにちは。
毎日天候の変わる、晩秋の新潟です。
さて、本日は、鉄を削ったときの
仕上がりについてです。
ワークの両端を「エンドミル」
という刃物を使って削ります。
この写真が、エンドミルです。
金色に輝いて、キレイ(*^▽^*)
材質が「HSS」に「Tinコーティング」した工具です。
難しいので、後日、工具編として載せますネ
この写真は、エンドミルに欠けがあり、
仕上げに、段差が出来たところです。
横しま模様が、均等じゃないですね。
7/100ミリの段差がありました。
コレでは、製品になりません。(((( ;°Д°))))
そこで、新品のエンドミルにて、
もう一度、仕上げました。
1/100ミリ以下の段差なので、問題ありません。
図面指示では、ここまで要求されていませんでしたが、
組み立てた際、見えてくるところでしたので、
丁寧に仕上ました。 ヘ(゚∀゚*)ノ
本日もご安全に!





