しぐグリップをベースにした試作が完成
しました。
オリジナルを忠実に再現したつもりですが、
実際には動きがかなり悪いです。
うごかね~ぞ~
見た目はそれなりですが、機能は最悪です。
動かない、堅い、しかも試作費用はウン万円!
試作した喜びは大きいですが、出費もかなり
大きいものになりました。
実際に カンダイ を掴んで持ち上げましたが、
性能は出せてそうでした。
なんでか、図面をもう一度見直して再検討する
必要がありそうです。
Y(>_<、)Y
完成した実際の変更バージョンも、この次に
UPします。
とりあえず苦労編という事で!





