今日は久々REX600を飛ばそうと夜な夜な仕上げていました。
ヘッドは秘密のレバー(笑)を介してのSK360を使用しバーレスにしました。
ジャイロと受信機はSVから取りました。
BECはハイペリのクールBECを使用して動力と共用します。クールBECは4Aで容量的に不安ですが、同じREX600のV-Barを飛ばしているMさんや、Tokujiさんも使っているので問題無いでしょう。
夜中に配線が終わり動作チェックしてみました。
動きがおかしいです。サーボが時々ピクついたり止まったりモーターが瞬間回ったりします。BECのノイズかな~?っと思い8AのUBCを付けて動作させると問題ありません。
出力電圧が降下しているかな~?と思いボルトスパイを取り付けて見ました。UBECは最大まで点灯しサーボを動かしても2~3ポイント程度の効果です。が、クールBECはサーボを動かさなくても2ポイント程度降下しています。サーボを動かすとレッドラインまで降下します。なぜでしょ~?
BECがヘタってきたんですかね??
クールBECは使えないのでメカリポを積みUBECを積みました。あ~めんどくせ~(笑)
BECがヘタってきたんですかね??
クールBECは使えないのでメカリポを積みUBECを積みました。あ~めんどくせ~(笑)
朝起きると今にも雨が降りそうな空。でもテストしたいので、リポを充電して機体を車に積もうとしたら雨!!!
今日は諦めました~。

安かったのでこんなローターを買ってみました。600ミリです。カッチカチでっせ~(笑)
