いつもは大体、午前中は家のことをして
早めにお昼を食べて
午後から作業が日課になっています^^
作業場も少しずつ
細かいものの収納を見直しています。
バラバラになっているボルトなんかが増えてきて
サイズ別に整理して収納することにしました。
味付け海苔の空き容器利用です!
味付け海苔はマルヨシセンター(香川)で
売っていたんですけど
美味しいし、容器が結構小ぶりで気にいっていました^^
ビスもサイズを見て、出したままのやつは
ビスの箱に戻したりしてなるべく整理を!
壁を貼るときに使った構造用合板も
端材が出っぱなしだったので
長さ、種類別に整理しましたよ。
ちょっとスッキリしました^^
前々から旦那さんにリクエストされてた表札を!
香川にいる時に
プラズマカッターで抜いてあった鉄板
これを加工したいと思います!
下準備として
熱で湾曲していたので叩いて修正。。。
溶接するために
M4のナットをベンチグラインダーでちょこっと削ります。
ユニクロメッキのってそのまま溶接できるのかな?
わかんないのでちょっと表面を削ってみましたよ^^
そして、M4のステンレスの全ねじをカット
錆は好きなんですけど
壁に錆が垂れるのはどうも嫌なんですよ。
なので、脚をステンレスにしてみました。
引っ越しの時に分解した
溶接台を外に出して組み立てて
ナットを、ねじ山を潰さないように溶接
うまくできた^^
前に職人さんが作ってくれた
アース付きのコンセント!
外で溶接やプラズマカッターをする時に
延長コードが必要です。
これがとっても重宝してます^^
ブスッと地面にアース棒を刺して使います。
我が家の壊れた掃除機のコードを使いました。
そうそう!
前回、溶接しようと思ったら溶接機の調子が悪くて
ワイヤーが引っかかって出てこない(>_<)
DIYショーの時に
スズキットさんに対処法を質問してみたのでした。
半年くらい使ってないまま
ワイヤーが入っているトーチを
グルグル巻きにしてあったんですよ。
中のワイヤーに巻ぐせが付いていると思われるので
もったいないけど、トーチの中の物は捨てて
新しいものを引き出して入れた方がいいとのことでした。
そして、チップが錆びているかもしれないので
交換してみては?ともアドバイスをいただきました。
この機種
引っかかって出てこないっていう問い合わせが
結構多いみたいですね。
アドバイスいただいた通りにしてみたら
たまに引っかかりはありますが
かなり改善されました^^
ナットを溶接し終わって
ボルトが入ることを確認して
魚拓じゃないですけど
ボルトの位置をハンマーで叩いて印を付けました。
取り付け位置を正確に把握するためです。
それで、またボルトを入れて
よせばいいのに、ボルトが抜けないように
軽く溶接を~と思って失敗しました(>_<)
熱でボルトが折れたの!!
また最初からやり直し
グラインダーで飛ばして
鉄板を磨いてナットも削って全ねじもカットして
リベンジしましたよ。
でも、溶接したら今度はねじ山を潰しちゃって
また失敗してやり直し(´□`。)
今度はボルトを入れたまま溶接しちゃいました。
でも、確認不足でボルトがちょと傾いちゃって
せっかくの魚拓?が使えないな~(´□`。)
ずれるのを覚悟で
調整しながら取り付けないとなりませぬ(;^_^A
それから、溶接面のヒンジ部分が外れた?と思ったら
どうも、ボルトが折れちゃってたみたいです。
プラスチックなので消耗しちゃう感じなのかな?
パーツはまだ問い合わせてません。
応急処置を試みます。
M6のボルト収納を開けて
使えそうなものを探します。
ちょうどよい長さのステンレスのボルトがありました!
ワッシャーと一緒に入れてみました。
上げた時にストンと落ちてくる感はありますが
片方が生きているので
これで何とか使えそうです^^
表札はひとまず
パーツクリーナーで綺麗にしたところで
雨がザーッと降ってきちゃった。
なかなか一日では終わりませんね(´□`。)
続きはまた次回に!
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