復活に向けて、、、 | ヨッシーエンジニアリング

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とあるエンジニアの日常

お久しぶりです。

だいぶ日数が経ってしまいましたが、いつも閲覧頂きありがとうございます。

 

今回は、タイトルにもある通り、復活がテーマです。

 

何の復活か、というと、2台目に買った3Dプリンターの「Tronxy X5SA PRO」です。

 

このプリンターは買ってから少し使って、色々とあり、ほんと色々あり過ぎて、、、、

ばらして放置してました。

 

近頃、大きいサイズのプリント需要が増えて、Prusa Original MK3S だと

ちょっと足らない、みたいな事があり、大きいのを新しく買うか、X5SAを使えるようにカスタムするか、、、

悩んだ挙句、大幅改修に踏み切り、色々と試行錯誤して、けっこう無駄足(おっ)なんかもしつつ、

ようやくマシになってきたのです。

 

画像を見て分かる人なら分かる、というレベルの改修なのですが、

効果はそこそこあったのかなと思います。

 

 

 

 

 

 

まとめてみると、、、

 

[変更・強化箇所]

 

・直角ブラケットを追加してフレーム強化

 

・ベルトを強化ベルトに変更

 

・ベルトの張りを調整しやすいように押しボルト化

 

・アイドラーの軸ブレ対策

 

・ダイレクトエクストルーダ化

ホットエンドを変更することで、デフォルトの押し出し機にホットエンドが直接取り付け可能に。

プリントパーツを設計して何とか取り付けした。

ノズル位置を少し移動しないと入らなかったが、印刷サイズが小さくなってしまい、

ファームウェア上でベッドサイズを一回り小さく設定

(そもそもビルドプレートのサイズがそのまま印刷可能領域に設定されていて、

固定用のクリップとか付けたらフルにはプリント出来ないし、構造的にも余裕無いし、、、、)

 

・パーツ冷却ファンの変更

これはスペース的な部分で、デフォルトのファンの設置が苦しそうだったので。

 

・Z軸のバックラッシ対策

 

・Z軸のリニアブッシュ変更

 

・Marlin化

 

[新品交換]

ビルドプレート(ステッカー)を新品(最初について来たのは盛大にえぐりましたw)に。

 

 

文字にするだけでも結構ですが、まだ課題はあります。

 

[今後の課題]

・X軸の取り付け部が弱い

 対策するならオリジナルの削りだし部品でしっかし直角をキープ出来るような固定部品を作るか、

 もしくは直動ガイドを変更してしまうか、、、(結構なコストがw)

 

・フィラメント切れ検知があることにより、押し出し時の抵抗が大きい。

 ひとまずスルー(1.5mmの六角レンチを刺した)させてます。

 

・離れたところのプリント時にかなり強烈に糸引き(というより垂らしてる)をおこしている。

 スライサーの設定で何とかなるのか、フィラメントの押し出し構造に問題があるのか、、、

 

色々とありますがテストプリント。

 

 

 

直角はしっかり出てますね。

 

色々とあります(あり過ぎます)が、ぼちぼちいじっていこうと思います、スプールホルダーとかw。

 

だいぶマニアックな内容ですが、ご覧いただきありがとうございました。