Miceのモノ。

Miceのモノ。

東京理科大学のロボットサークル、Mice ~Make IT!~ で作られたロボットたちを載せていきます。

どんどんふやしていきませう。
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さて



X'mas


ですね。


うん。


つくっちゃいました。


クリスマスツリー音譜


携帯の動画…暗くするとどうしてもねー;;

てか横向いてて申し訳ないorz

回転ってどうやったらできんのかなぁ。

アメブロさん、頼みます。


いやぁ、全部自作でも案外いい感じにできるもんですね。

大満足です。

ほかにも写真を。

背中と





内臓。
つりー



とりあえず性能は


木、箱、リボン、LEDにつけてる鈴みたいなのはダイソー     300円

LEDは赤青白黄緑の5色家にあったやつ              0円

基盤                                   40円

抵抗470Ω×15                            15円

緑の皮膜線×5m                           50円

箱の下にあるプラスチック                       10円

それを光らせてる3色LED                       200円

PIC16F84A                               300円

DCアダプタ(ケータイのをチョッキンした)              0円


って感じですかね?900円ぐらいですね。

まぁそんなもんですか。


プログラムはとくには変わったことはしてません。

タイマーもまだ良くわからないのでPWM制御はループ使ってがんばりました。


PIC初めて使ってみたけど、


アセンブラおもしれぇ!!


Cに比べてかなり低機能な言語なので

書くときにかなり工夫が要るね。

まぁ理解度が低いだけで、もっとわかれば簡単に書けるのかもしれないけど…;


あと、今回は容量1k(1024バイト)っていうのもかなりネックで

だらだらと書くと2k位になっちゃったので

がんばって最適化したのもなかなか勉強になりましたねぇ。

もう少し時間があればちゃんと抵抗の選定からして

PICに流れ込む電流をちゃんと計算すればLEDをもっと明るくできたんですけど

なんせクリスマスまで時間がないもので(笑


とりあえず、いい勉強になったので良し合格

一応完成しましたのでうpさせていただきます(*_*)



      ライントレーサーの様子。


微妙な動画でサーセンorz


なんとかトレースするようになりました。


実はまだちゃんとトレースせず、完璧ではないけど・・・笑


でもほとんどがゆた氏のおかげ・・・;;


いやぁ、、プログラミングまだ半分も理解してないですorz


とりあえず今はトレースした喜びに浸ってますが、これからですね。。


ほとんど教えてもらった感が否めないのが不甲斐無いです;;


もっと力つけたいー・・・


ぬー、頑張ろう(>_<;)


version upさせたのをうpしたいです><

2007年11月終わり…?の動画
まぁそれなりに♪


2007年11月23日の動画。ふらふら。


line1

上から見たライントレーサーと



line2

下から見たライントレーサー。




とりあえず、H8-3052を使って簡単な電子工作を、ということで作りました。


総制作費8000円弱? マイコンが高いですね、やっぱり。




「さすがに入ってすぐマウスは無理だよっ!」




って人のために作りました。


初DCモーターの制御でしたけど、PWM制御って結構大変ですねぇ。


みんなどうやってるのかな…。


まず、同じデューティーにしても左右の回転数違いすぎ。ありえん。




タ○ヤしっかりっ!⇒俺のせいかも;; ごめんなさいタ○ヤさん;;;




ということで、うーん、性能も一応書いておきますか。




モーター&ギアボックス     タミヤ ダブルギアボックス ギア比38.2:1 5Vで駆動(いいのか?)ダメでした。

データシートを見ると定格電圧(1.5~3V)で消費電力500mA。つまり、2つで1A。

使ってる3端子レギュレーターは1Aまでなので、定格でもアウト。

つまり5Vで動かしてれば電流はもっと流れてるわけで、余裕でアウト。

割り込みでのPWMの周期を異常なくらい高くしないと(30kHz)動かないなぁと思っていて(それ以下だとCPUがリセットされる)

カウンタがオーバーフローでもしてるのかと、ずーっとプログラムおかしいと思っていたのですが…。

単純に電源電圧が4.5Vを下回り、電源が落ちただけであると思われます…。

高周波数で動いていたのはモータードライバーが追いついていなかった為

消費電力が非常に少なかったことが理由と思われます…。

単純すぎます。色々と恥ずかしくて消えたいです。

7803買ってきます…。


マイコン               H8-3052


バッテリー             リチウムポリマー1000mA ×2(直列)


モータードライバー        TA7291s×2


センサー              RPR-220×3




そんなもんですかね。


暇を見つけては改良していこうかと。






暇あるかな…