圧縮比をあげようと言う事で、
シリンダー加工入りますが、
やってる感の演出ぬかりなし (๑ ́ᄇ`๑)
中華のくせに精度出てる〜 (๑ ́ᄇ`๑)
Amazonでポチった安物クロステーブルと安物エンドミルを安物ボール盤にセットして簡易フライス作りました。
切削面が荒れるので、
切削1.0mm、その後、紙ヤスリで0.2mm研磨して目標1.2ミリを目指します。
耳と手の感触で、ゆっくりクロステーブル操作してくんですが、
8割がた終えたとこで事件は起こる
ゴゴゴゴ ゴゴゴゴ
突然、刃がシリンダーに噛み付いてクロステーブル、ガクガクいわせながら
ガッツリ エグッちゃいました。
(((;゚Д゚))))
その後何度か思考錯誤を繰り返した結果。。。
シリンダーは見るも無残なお姿 (。-ω-)zzz
大きな原因はクロステーブルのガタ
初期のクリアランス調整が甘かった
大体思い通りにはならないですよね
旋盤初めてだもの。。 (٭°̧̧̧ω°̧̧̧٭)
その後、1週間位放置して やる気充電
モノになるかどうかわからんが、とりあえず面を出してみて、削りすぎた分はメタルガスケット重ねてリカバリーする方針に変更
まぁ安物シリンダーだから最悪買い直せばOK
時折、マイクロメーターでチェック入れながら
向きを変えたりしながら、均等に面圧かかるようにするのね。
ちなみに定盤はクソ高いし、ガラス板は一般的な物だと、薄くてしなるから不向きっす
後から気づいた事ですが、このサイズのアルミシリンダーなら1.2mmの面研は耐水ペーパーで十分対応できます〜
このシリンダーは鉄スリーブが入ってるから面研しにくかったわ〜
ヘタに揃えようと攻めてくと、
収拾つかなくなるかも知れんしね (๑ ́ᄇ`๑)
イバラの道は続きます〜







