イプシロン打ち上げ失敗の原因。
先日打ち上げ失敗してしまったイプシロン。
人工知能?を持ったロケット。
点検などを人ではなく自分自身でやるらしい。
他のロケットは打ち上げ前の点検は人の力で何日もかけてやるのですが、
このイプシロンは自分のコンピューターでやるらしい。
今回、打ち上げ時の姿勢角度確認時に信号の遅れで
打ち上げ中止と判断したらしいです。
正常打ち上げ角度は2度から3度のプラスマイナス1度が正常値。
その打ち上げ角度確認の時に確認信号が0.07秒遅れてしまって
打ち上げ角度の確認が上手くできず
0度との判断になってしまったので打ち上げストップになったらしいです。
打ち上げ期限は今月末の9月30日までらしいので
次の打ち上げに期待したいですね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130901-00000015-mycomj-sci
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ここからは鳥の写真w
サンコウチョウの囀りがかなり遠くになったので
本来の目的の超珍鳥探し再開w
森の奥へと進みます。
高い杉の木が沢山ある場所でジュルジュルw
エナガの群れが・・・・・・・
かなりの数の群れです。
行ったり来たり落ち着きが無く追いかけっこしているエナガも。
きっと幼鳥だと思います。
忙しそうに動くエナガが上手く撮れなくてちょっとイライラしたりwww
高い木の上の方なので見上げで疲れましたw
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イプシロンの事を書いたのですが、打ち上げ失敗で存在を知ったのは内緒ですw