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完成したのが2009年の夏・・・・。以来シェイクダウンを含めて3回目の走行・・・・。
 
 
試しに・・・とジャイロを載せたら10年前のKOの廉価デジタルサーボがジャイロの性能に追いつかず変な動きになり走行不可能。
 
外したら直進安定性は少し悪いものの、ほかの動きはまあまあ。
楽しんで走るには良いかな??